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                面粉質(zhì)量檢測過程中五大問題


                面粉品質(zhì)檢查過程中五大問題
                面粉廠品質(zhì)控制的核心是為客戶提供滿意、均衡、穩(wěn)定的產(chǎn)品。穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)應(yīng)控制搭配、清理、水粉條街、研磨、清粉、篩理、配粉等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。下面就通過實地的面粉實施檢查中的經(jīng)驗與大家運行溝通并分享:
                1 原糧的入庫和搭配
                在原糧入庫時應(yīng)保證同一品種的相對穩(wěn)定并分倉存放,及時檢查并建立相應(yīng)的品質(zhì)檔案,包括常規(guī)檢驗、流變學(xué)特征、蒸煮特性等。在入庫檢查時,因時間的限制通常只檢查容量、水粉、雜質(zhì)、不完善粒等。千粒重的檢查應(yīng)引起足夠重視。相關(guān)研究表明千粒重同降落數(shù)呈顯著正相關(guān),對吸水率有較大影響,千粒重同出粉率關(guān)系較為密切。同等粒度分布的小麥千粒重不同,表示較重的籽粒比較輕的籽粒有較高的胚乳含量。我們在檢查中通常要求購入原糧的容重bi須大于760g/L,且千粒重bi須大于36g。
                小麥搭配的目的是充分、合理的利用原料;保證生產(chǎn)過程的相對穩(wěn)定;保證相同、不同批次生產(chǎn)的同一品種或同一等ji面粉品質(zhì)穩(wěn)定;在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下,盡可能降低原料及生產(chǎn)成本。小麥搭配的原則是xian要滿足面筋數(shù)量、品質(zhì)要求,再參考產(chǎn)地、吸水率、水分、不完善粒,容量、軟硬比例、色澤、灰分、庫存數(shù)量、價格等因素。
                小麥搭配的方法是根據(jù)成品面粉要求,參照以往經(jīng)驗,依據(jù)庫存小麥各種標(biāo)準(zhǔn)通過計算后確定初步搭配方案。將備好樣品運行研磨試驗、流變學(xué)試驗、蒸煮烘焙試驗,將試驗結(jié)果與成品要求運行對比,修改完善初步方案以確定搭配品種及比例。在實際中,可以依據(jù)成品面粉的品質(zhì)特性,以一個主要標(biāo)準(zhǔn)為重點運行配麥計算。例如,我們在生產(chǎn)冰花粉(面條用粉)時以吸水率、穩(wěn)定時間、拉伸bi為主要評價標(biāo)準(zhǔn),在生產(chǎn)餃子粉時以穩(wěn)定時間、評價值為主要評價標(biāo)準(zhǔn);在生產(chǎn)雪花粉時以穩(wěn)定時間、拉伸面積為主要評價標(biāo)準(zhǔn)。還可以以主要麥源標(biāo)準(zhǔn)與成品面粉品質(zhì)要求相差較遠(yuǎn)的標(biāo)準(zhǔn)作為主要評價標(biāo)準(zhǔn)。如:我們從濟源交割庫中購入一批山農(nóng)991小麥,經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn)各項標(biāo)準(zhǔn)與ding益A5粉較為接近,其中延伸性一項差別較大,于是用延伸性作為主要評價標(biāo)準(zhǔn)運行搭配計算,較終完成搭配比例,生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
                2 控制加水量
                合適的小麥加水量是得到高出率、低灰分面粉的基礎(chǔ)。由于制粉設(shè)備及工藝流程的日益成熟和完善,生產(chǎn)車間的品質(zhì)控制環(huán)節(jié)差異越來越小,加上著水調(diào)質(zhì)是原糧確定后可以改變理化標(biāo)準(zhǔn)的機會,小麥的水分調(diào)節(jié)越來越引起人們的重視,確定合適的著水潤麥,可以保證制粉生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定。加水量為較終成品水分加上制粉消耗水分減去小麥原始水分。由于工藝固定,原糧基本穩(wěn)定,依據(jù)制粉經(jīng)驗可知同期磨耗,在車間開機前多做搭配及制粉試驗,可以得出不同原糧在不同季節(jié)的磨耗。在保證成品品質(zhì)水分的前提下,有bi要及時檢查原糧水。
                我們的做法是:由檢驗員每4h用標(biāo)準(zhǔn)方法檢驗原糧、一次潤麥、二次潤麥以及入磨原糧水分,同時校驗快速測定儀。每1h用快速測定儀測試4種原糧水分。及時將檢驗結(jié)果告知生產(chǎn)車間并做出詳細(xì)記錄。生產(chǎn)車間每小時記錄著水儀測定的原始水分和設(shè)定水分,并與化驗員檢查出的同批次進(jìn)機原糧水分和兩次潤麥水分比對,bi要時對著水儀運行校正,以保證入磨水分的相對穩(wěn)定。
                3 控制潤麥時間及潤麥倉的管理
                加水潤麥的目的是使全部麥粒在制粉前都能達(dá)到通樣的禮花條件。潤麥后,bi須在時間條件下,才能完成水分的滲透和調(diào)整。潤麥時間主要取決于原糧、氣溫、潤麥環(huán)境、工藝、操作等因素。一方面使麥粒之間水分分布均勻,同時還要求使水分滲透到皮層和胚乳中,在麥粒內(nèi)部運行分布,并發(fā)生武力和化學(xué)變化,使之達(dá)到制粉要求。依據(jù)經(jīng)驗并以實驗潤麥及制粉、出粉率、成品灰分為較終檢查標(biāo)準(zhǔn),得出該批次原糧的較佳潤麥時間并實施。
                我們的做法是:原糧通常軟硬比例約為35:65,以本省原糧為主。潤麥時間較少為18h,較長不超過48h,冬季通常為28~34h,春秋通常為24~30h,夏季通常為20~26h,依據(jù)實際情況運行調(diào)整。
                我們要求清理工bi須嚴(yán)格認(rèn)真記錄每個潤麥倉的進(jìn)料時間、出了時間和出空料的時間。每班班長應(yīng)當(dāng)填寫出倉記錄和進(jìn)倉記錄,班長應(yīng)當(dāng)清楚并記錄本班制粉小麥的潤麥時間,應(yīng)依據(jù)本班制粉情況來判斷潤麥時間是否需要調(diào)整。如需調(diào)整報生產(chǎn)部長同意后,作出詳細(xì)記錄方可調(diào)整。每個潤麥倉每次放空料后,bi須認(rèn)真檢查倉壁及倉底有掛料或積料現(xiàn)象,班長應(yīng)當(dāng)對潤麥倉運行檢查并在記錄上簽字確認(rèn)。潤麥倉有積料時bi須實施人工清理,操作工下倉清倉時bi須使用帶并有相關(guān)人員現(xiàn)場監(jiān)護。
                4 檢查打麥機、清粉機灰分減低率
                打麥機可以去除小麥表面灰塵、泥土、煤渣和病蟲害粒,可以提高粉色、降低灰分、降低含砂量。清粉機是研磨和篩理的橋梁。清粉機要真正起到提純麥心的作用而不是簡單地運行流量調(diào)節(jié)分布。清粉機的提純率和灰分減低率至關(guān)重要。
                我們每天檢查一次打麥機及清粉機的進(jìn)出物料灰分,以評價設(shè)備工作效率,確保產(chǎn)品品質(zhì)。在制備打麥機進(jìn)出物料樣品時,通常使用研缽而不使用電動粉碎機。在檢查灰分時我們采用乙酸鎂乙醇溶液法。將圓形坩堝改為方舟形后,可以將灰化時間縮短為5min,大大提高了工作效率和對車間工作的及時指導(dǎo)性。
                在使用乙酸鎂法時,試劑應(yīng)選用分析純;溶液應(yīng)少配、勤配;炭化時應(yīng)懸空點燃。還需要注意的是:在炭化時盡可能使用明火電爐。在我們運行乙酸鎂法炭化時,坩堝內(nèi)凝結(jié)成圓餅狀黑色物質(zhì),在規(guī)定時間完成炭化及灰化后,還是黑色凝結(jié)物,使試驗無法正常運行。經(jīng)查閱資料反復(fù)實驗后發(fā)現(xiàn),可能是由于炭化時使用的電爐表面有散熱板所致。在面粉灰分試驗中,通常磷酸過剩于陽離子,隨著炭化的運行,磷酸以磷酸二氫鉀形式存在,由于加熱緩慢,容易形成熔融結(jié)塊現(xiàn)象。熔融物對內(nèi)部未炭化部分運行包裹,造成缺氧,不能炭化,延長炭化、灰化時間,進(jìn)而影響實驗結(jié)果。
                5 研磨物料的控制
                現(xiàn)在雖有各種檢查儀器檢驗在制品,但無法及時做出數(shù)據(jù)分析,需要操作者憑經(jīng)驗感官判定。對磨粉機來說,要注意其進(jìn)料的流量和品質(zhì),是否篩凈和分清,并使研磨物料通過喂料輥均勻分布在磨輥的整個長度上。還要通過觀察磨下物的成分和剝刮情況。手感磨輥兩端的物料溫度是否正常,耳聽磨粉機的運轉(zhuǎn)聲音是否平穩(wěn),聞物料是否有異味,嘗物料是否有由于過度陳化或發(fā)熱造成的苦味,看心磨物料是否有過度壓片現(xiàn)象,致使破損淀粉增多,并造成部分淀粉糊化,進(jìn)而影響面團流變特性。在無法確認(rèn)時可檢查其吸水率。破損淀粉增多會導(dǎo)致吸水率提高。當(dāng)研磨效果通過調(diào)整仍不理想時,要及時換磨輥或檢修。我公司在一次夏季生產(chǎn)中檢查出在制品吸水率為60%和70%。由于原糧通常軟硬化比例約為35:65,以本省原糧為主,其吸水率通常為62±3.0%。初步判斷為磨輥磨損,為提高出粉率軋距操作過緊,使磨輥溫度升高且連續(xù)長時間開機引起磨膛溫度過高所致。在換磨輥并停機24h后再開機生產(chǎn)正常。手感磨下物的溫度和干濕程度,來判讀軋距的松緊程度、研磨效果、磨輥的磨損程度即如磨水分的高低。通常如果磨膛溫度過高會使水汽凝結(jié),還會使物料蛋白質(zhì)變性,造成面團發(fā)青、發(fā)黏、筋度差等。在高溫季節(jié)時應(yīng)對心磨磨下物溫度運行重點關(guān)注。實際操作中我們發(fā)現(xiàn)在高溫季節(jié),當(dāng)物料手感略高時用溫度計檢查。通常物料經(jīng)研磨,溫度會升高7°C左右,溫升超過10°C時,應(yīng)報告車間主任運行適當(dāng)調(diào)整、停機檢修或換磨輥。磨下物溫度通常在32°C~42°C 之間,當(dāng)超過42°C時應(yīng)通知相關(guān)ling導(dǎo)重點關(guān)注,并運行面團流變性檢查和蒸煮試驗,超過46°C或試驗結(jié)果異常時報告ling導(dǎo)后及時停機檢修。
                面粉品質(zhì)控制是一項系統(tǒng)工程,需要各部門、各環(huán)節(jié)密切配合,相互協(xié)作,共同保證面粉產(chǎn)品的長期穩(wěn)定。
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